為使鐵精礦品位達(dá)到65%以上、硫含量降低到0.3%以下,需對磨礦提鐵降硫工藝進(jìn)行改進(jìn),具體改進(jìn)和試驗(yàn)方式如下:
1段磨礦細(xì)度磁選試驗(yàn)
將原礦分別磨至-0.076mm粒級含量為45%、50%、60%進(jìn)行一段磁選,磁選機(jī)磁場強(qiáng)度為143kA/m,隨著磨礦細(xì)度提高,1段弱磁選精礦產(chǎn)率及回收率降低,鐵品位提高,故一段磨礦細(xì)度-0.076mm50%合適。
2段磨礦細(xì)度磁選
將磨礦細(xì)度為-0.076mm50%下獲得的弱磁選精礦分別再磨至-0.076mm粒級占含量80%、90%、95%進(jìn)行2段磁選,流程為一粗一精,磨礦細(xì)度為-0.076mm90%,此時精礦中的硫含量為0.42%。繼續(xù)提高磨礦細(xì)度,雖然精礦品位提高,但是硫含量沒有下降。由于采用多段磨礦,考慮到球磨機(jī)耗能問題,故沒有繼續(xù)提高磨礦細(xì)度的必要。
浮選機(jī)捕收劑選擇
丁基黃藥體現(xiàn)出較好的降硫效果,且鐵精礦回收率相對較高,也有一定的優(yōu)勢,所以不添加活化劑也能取得較好的交流效果。
因此對于該類磁鐵礦,采用2段磨礦、3段磁選、磁選精礦降硫浮選1次粗選1次精選和1次掃選流程得到終產(chǎn)率為37.6%、鐵品位66.08%、回收率為75%的鐵精礦,鐵精礦中硫含量為0.28%,精礦質(zhì)量明顯提高,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
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